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作者:樸華環(huán)保時間:2023-03-07
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現(xiàn)在市場上有大量的有機廢氣處理工藝,例如膜分離、活性炭吸附、高沸點溶液吸收、生物轉(zhuǎn)化、冷凝回收和熱力氧化等方法中,蓄熱室熱力氧化爐(RTO)具有去除效率高、經(jīng)濟適用性強,且熱能利用效率比傳統(tǒng)的直燃式氧化爐提高70%左右等優(yōu)點,是目前企業(yè)解決VOCs的有效手段。
但因各企業(yè)情況的不同,RTO應(yīng)用也存在局限性,在投入生產(chǎn)使用時,由于操作失誤、設(shè)備缺陷、設(shè)計處理風(fēng)量過小、沉積物清理不夠及時、收集系統(tǒng)設(shè)計不合理等多種原因發(fā)生過生產(chǎn)安全事故。
RTO廢氣處理裝置
(一)廢氣預(yù)處理設(shè)計存在缺陷
01企業(yè)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不全,導(dǎo)致預(yù)處理方式存在設(shè)計缺陷。
《蓄熱燃燒法工業(yè)有機廢氣治理工程技術(shù)規(guī)范》要求應(yīng)根據(jù)廢氣來源、組分、性質(zhì)(溫度、濕度、壓力)、流量、爆炸極限等因素,綜合分析后選擇廢氣處理工藝流程。而在實際設(shè)計過程中,企業(yè)主要提供最大廢氣處理量、VOCs最高含量,不能提供尾氣具體的組成。
如某園區(qū)內(nèi)企業(yè)提供RTO設(shè)計依據(jù)為廢氣組分為甲苯和甲醇,VOCs最高含量為5000mg/m3,且具體含量未標(biāo)明。因此企業(yè)在RTO設(shè)計時未考慮企業(yè)生產(chǎn)過程中能產(chǎn)生二甲胺氣體,在預(yù)處理系統(tǒng)中沒考慮酸洗,只是在車間將廢氣冷卻到10℃左右后,通過總管(DN600)進入堿洗、水洗塔后經(jīng)引風(fēng)機進入到RTO系統(tǒng),這也就為后來發(fā)生的事故埋下了隱患。
該企業(yè)于2021 年6 月3日開始試生產(chǎn),RTO裝置于2021 年6 月6日16:00發(fā)生爆炸,整個風(fēng)機的蝸殼全部粉碎,所幸的是事故沒有造成人員傷亡。事故調(diào)查顯示,由于二甲胺易溶于水(沸點7℃),隨著水中二甲胺含量升高及環(huán)境溫度上升,二甲胺大量揮發(fā),同時因引風(fēng)機葉輪、蝸殼材質(zhì)均為玻璃鋼材質(zhì),雖然有導(dǎo)電涂層,但引風(fēng)機對地電阻為無窮大,達到爆炸極限的有機廢氣與高速旋轉(zhuǎn)的風(fēng)機葉輪摩擦產(chǎn)生靜電,導(dǎo)致風(fēng)機蝸殼粉碎性爆裂。
02RTO安全設(shè)施設(shè)計有缺陷。
(1)設(shè)計時未將可燃?xì)怏w檢測信號納入RTO控制程序系統(tǒng),當(dāng)廢氣濃度達到爆炸極限后,不能及時采取稀釋、走旁通等應(yīng)對措施,高濃度廢氣直接進入RTO爐體從而引發(fā)火災(zāi)、爆炸事故。
其中部分企業(yè)只是在RTO控制程序界面上做了一個顯示,且永遠(yuǎn)顯示0%LEL?!洞髿馕廴局卫砉こ碳夹g(shù)導(dǎo)則》(HJ 2000-2010)第6.5.1條,明確提出“進入熱力燃燒工藝的有機廢氣濃度應(yīng)控制在其爆炸極限下限的25%以下,對于混合有機化合物,其有機物濃度應(yīng)根據(jù)不同有機化合物的濃度比例和其爆炸下限值進行計算與校核”;《蓄熱燃燒法工業(yè)有機廢氣治理工程技術(shù)規(guī)范》(HJ1093—2020)第6.5.1條,明確要求“當(dāng)廢氣濃度波動較大時,應(yīng)對廢氣進行實時監(jiān)測,并采取稀釋、緩沖等措施,確保進入蓄熱燃燒裝置的廢氣濃度低于爆炸極限下限的25%”。
某企業(yè)的在線分析儀顯示“Err”,因輸出超過20mA,滿量程后顯示“錯誤”,但RTO控制界面顯示為0%LEL。
(2)設(shè)計時不考慮可燃?xì)怏w在線分析儀的安裝位置。
如某企業(yè)在線分析儀取樣位置距RTO爐約30米(RTO爐前有一個堿洗塔和一個水洗塔),該處廢氣約10s后就能進入到RT0爐,但在線分析儀距取樣點約2.5米,經(jīng)過蠕動泵抽取樣品,不計在線分析儀的響應(yīng)時間,至少需要20s后才能分析出廢氣中可燃?xì)怏w的含量,這種設(shè)置,即使可燃?xì)怏w檢測信號進入RTO控制程序系統(tǒng),也達不到保護作用。具體可參考《蓄熱焚燒裝置安全風(fēng)險評估指南》第7.3.3的要求。
(3)技術(shù)協(xié)議書中的P&ID與RTO裝置現(xiàn)場不一致,或P&ID中給定的邏輯無法實現(xiàn)。
如設(shè)計文件中設(shè)計有“壓縮空氣壓力低,系統(tǒng)報警停機”,但現(xiàn)場無壓縮空氣壓力遠(yuǎn)傳表;所有企業(yè)都不能提供聯(lián)鎖邏輯圖;P&ID圖中的邏輯關(guān)系在實際行動過程無法實現(xiàn)。
(二)廢氣輸送系統(tǒng)工藝設(shè)計未充分考慮精細(xì)化工生產(chǎn)過程特點
1、廢氣支管段內(nèi)壓力不穩(wěn)。精細(xì)化工行業(yè)通常是間歇式生產(chǎn),廢氣排放氣量隨著生產(chǎn)處于不同的階段出現(xiàn)波動。企業(yè)未在車間總出口設(shè)置輸送風(fēng)機或設(shè)置廢氣輸送風(fēng)機,且風(fēng)機頻率未與廢氣系統(tǒng)壓力實現(xiàn)自動控制,全部依靠RTO引風(fēng)機入口壓力(或引風(fēng)機頻率)來控制廢氣總管的壓力,導(dǎo)致廢氣總管的最前端或廢氣排放氣量大的車間支管段內(nèi)壓力波動大,存在支管段內(nèi)廢氣壓力不穩(wěn)而泄漏的風(fēng)險。
2、車間廢氣采用噴淋吸收預(yù)處理工藝的,易帶有大量飽和水蒸氣,廢氣輸送管道應(yīng)依據(jù)《石油化工金屬管道布置設(shè)計規(guī)范》要求,設(shè)計管道坡度,并在管道拐角和低點設(shè)置排凝點,定期排凝,避免管道內(nèi)積液現(xiàn)象的產(chǎn)生。
3、產(chǎn)生VOCs廢氣含有酸性或堿性組分的企業(yè),為防腐需要采用玻璃鋼、PP、PE管材輸送廢氣,并在RTO引風(fēng)機前才進行酸/堿處理,在上述過程中,廢氣輸送管道一般距離較長、氣體流速較快,管道內(nèi)可能因產(chǎn)生的靜電大量積聚易引發(fā)爆炸等安全事故。此類廢氣宜在各車間先進行酸堿預(yù)處理,然后采用金屬管道,并依據(jù)《石油化工靜電接地設(shè)計規(guī)范》(SH/T 3097-2017)的要求,做好管道法蘭跨接和靜電接地。
RTO廢氣處理裝置
(三)RTO裝置操作、維護不到位
設(shè)備設(shè)施完好,是RTO裝置安全穩(wěn)定運行的物質(zhì)基礎(chǔ)?!栋踩a(chǎn)法》第三十六條明確規(guī)定“生產(chǎn)經(jīng)營單位必須對安全設(shè)備進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng),并定期檢測,保證正常運轉(zhuǎn)。維護、保養(yǎng)、檢測應(yīng)當(dāng)做好記錄,并由有關(guān)人員簽字”。在實際運行過程中,存在安全設(shè)施不能正常投用、操作記錄與實際運行狀態(tài)不一致、設(shè)備設(shè)施檢查維護缺失、操作方式不當(dāng)?shù)入[患。
01新風(fēng)閥門不能正常投用。
如某些企業(yè)存在正常投用的RTO,新風(fēng)閥門無氣源、電源,即使可燃?xì)怏w檢測儀信號接入RTO程序控制系統(tǒng),在聯(lián)鎖動作時新風(fēng)閥門也不能及時打開進行稀釋。
02日常操作記錄與實際運行狀態(tài)不一致。
如某企業(yè)2022年7月2日從18:53開始到23:50,燃燒器一直持續(xù)故障報警,但操作記錄均為“正?!?。
03設(shè)備設(shè)施檢查維護缺失。
如某企業(yè)堿洗塔pH計外殼腐蝕嚴(yán)重,無法觀察顯示的數(shù)值??赡芤驂A液濃度低影響處理效果,造成RTO內(nèi)部腐蝕,帶來RTO設(shè)備變形、坍塌、廢氣泄漏等安全風(fēng)險。pH計因長期在酸(堿)環(huán)境中工作,一般連續(xù)使用2個月后顯示就會出現(xiàn)較大的誤差,需要人工分析(或標(biāo)注溶液校準(zhǔn))。
另外,某企業(yè)燃料油泵過濾器裝錯方向,可能造成燃燒器噴嘴堵塞,影響RTO正常運行。
04操作方式不當(dāng)?shù)龋糠制髽I(yè)將廢氣引風(fēng)機頻率設(shè)置了“手動”狀態(tài)。
該操作方式無法滿足精細(xì)化工企業(yè)間歇生產(chǎn)的特點,可能造成廢氣總管壓力劇烈波動。若車間未設(shè)置引風(fēng)機,廢氣可能會反串;車間設(shè)置了引風(fēng)機,可能造成廢氣總管超壓泄漏。